创新成果—低温相变传热技术新型冷凝蒸发器

[ 字号: ] [ 关闭 ] 2010-4-15 13:42:32 来自网络 作者:admin 浏览次数: 发表评论

关键词:传热

本文介绍最新的发明项目,在提高冷凝与蒸发相变换热器效率、降低其体积和重量以及提高换热器的运行性能和安全可靠性等方面,取得的原创性理论研究和技术开发突破性成果。该项目是我国制氧领域50多年来第一项拥有自主知识产权、具有国际领先水平的最新发明成果,新产品的各项技术指标和运行性能全面优于国内外所有的同类产品,具有高效、节能、安全、环保、紧凑等显著优点,已取得显著的社会经济效益。所发明的“类环状流微膜蒸发板翅式冷凝蒸发技术”荣获2001年国家技术发明奖二等奖,“类环状流双相变换热器”荣获2001年陕西省16年来唯一一项专利特等奖。

 

新主冷同类产品的比较

冷凝蒸发器的类型 比体积 比质量 比换热面积
V/m3·K kg/m3·K m2/m3·K
本发明新型主冷 0.5310 0.6435 0.3645
国内外现行主冷 1.0296 0.9724 0.5590
降低幅度(%) 48.4 33.8 44.8

    注:以单位温差(1K)、单位氧产量(m3/h)作比较

    1998年10月浙江省机械工业厅,2003年2 月26日浙江省利技厅对本项目的成果分别组织 了新技术和新产品专家鉴定会。鉴定认为,该技 术学术思想新颖,富有创新性,技术措施切实可 行,产品性能优良,已取得显著的社会经济效 益,该产品及技术处于领先水平。
    本发明变革泡状沸腾传统机理及其结构,在 国内外首创类环状流沸腾传热强化新机理及新结 构,显著强化了沸腾传热,大幅度提高了换热的 总传热量,大幅度减小了总传热温差,使冷凝发 器首次具有高传热系数、高热流密度和小传热温 差同时兼备的优点,使新型冷凝蒸发器的结构更 加合理,大大提高厂装置的防爆安全性。
    本发明在国内外首创了冷凝液膜紊流流动传 热强化新方法及新结构,显著强化了冷凝传热, 使冷凝传热系数达到原有冷凝传热系数的3倍, 首次达到并超过了沸腾传热系数,为原有沸腾传 热系数的3倍。
    本发明在国内外首创了冷凝与沸腾匹配新结 构,使新型冷凝蒸发器的总传热温差达到当今世 界的最小值,而其传热面积、体积和质量却均比 杭氧集团原有的产品减小(见表)。
    本发明在国内外首创厂浅液池沸腾传热新方 法,使新型冷凝蒸发器仅需60~70%的浸没深 度,即能保证制氧装置高效、稳定地运行,装置 启动快。而国内外的现行主冷至少需80~90% 的浸没深度,装置启动慢。
    本发明的新主冷具有优越的操作弹性。在填 料塔情况下制氧装置系统紧急停车后,仅需20 分钟,即能恢复正常供氧纯度,这对炼钢生产具 有重要意义。国内外现行主冷至少需3小时才能 恢复。
    本发明拥有完个的自主知识产权,荣获 2001年国家技术发明奖二等奖。新型冷凝蒸发 器产品为属于具有行业共陛的核心产品,具有通 用性。其主要应用领域是:大中小型制氧装置、 大型乙烯装置中(丙烯、乙烯)热虹吸蒸发器、 多种两相流冷凝蒸发工质换热器、合成氨装置中 的液氮洗塔冷凝蒸发器、大型硝铵装置中硝铵蒸 发器、大型尿素装置中尿素蒸发器、天然气液化 装置中冷凝蒸发器等石油、化工领域中的相变换 热器设备的没计制造,还可应用于大中小型制氧 装置中现行主冷的技术改造,以最大限度地提高上述领域中换热器设备的传热系数,大幅度减小 传热温差,提高整体装置的运行性能和技术经济 指标,极大地提升我国制氧、石油、化工等领域 国有大中型企业的核心竞争能力,向国际市场进 军。
4 新技术成功应用于大中小型空分装置
   
应用新型低温相变技术,山西安交通大学负 责技术和结构设计,杭州制氧机集团有限公司负 责工艺设计和制造,共同研制成功了用于150m3/h~30000m3/h杭州钢铁集团有限公司、上 钢五厂等大中小型制氧装置中的新主冷33台, 配套制氧装置33套。
5 新技术首次成功实现进口大型 空分装置的技术改造
   
应用奉发明技术,杭氧集团成功实现对上海 宝山钢铁厂30000m3/h大型日本进口制氧装置老 主冷的技术改造。在不增加制造及材料成本的基 础上,冷凝蒸发器的直径减小25%,使新主冷 直接安装在精馏塔的上下塔之间,一改过去传统 的30000m3/h以上等级的空分装置主冷只能单独 放置在外的老模式,简化了配管,减小了安装困 难,降低制造成本,该设备已于2002年初在上 海宝山钢铁公司成功运行,性能优良,其直接产 值达410万元。
6 新技术首次成功应用于我国乙烯冷箱 换热器
   
本项目的“类环状流双相变换热器”发明专 利技术,已成功地应用于扬子石化、金山石化等 乙烯冷箱分配结构的设计中,独创了我国具有世 界先进水平的两相流体均布结构,并嫁接到各种 介质的两相流体均匀分配的结构中去,为实现我 国乙烯冷箱生产国产化,解决了相关设备中两相 流体均匀分配的技术关键。应用本项目的发明专 利技术,杭氧集团已为国内6家公司生产及改造 乙烯冷箱换热器近100台,替代了进口设备,节 约了大量外汇(至少节省1/3的外汇),并出口 美国和加拿大,总产值达5283万元,若要进口, 则需1600万美元,可节省外汇960万美元。
7 应用前景广阔,潜在经济效益巨大
    1.若以一套10000m3/h制氧装置,推广应 用该项新技术,制造厂每台将可节约制造成本 40万元,用户每年将可节省电费约90万元。
    2.将本技术推广应用于大型乙烯装置冷箱 相变换热器中,若以一套乙烯装置冷箱计算,每 年直接新增产值将达1000万元,或进口则需360 万美元,可节约外汇240万美元,折合人民币 1980万元。
    该技术还呵广泛应川十合成氨、硝铵、尿 素、天然气液化等大型装置中的冷凝蒸发器以及 石油、化工、国防、航天等领域,其潜在的经济 社会效益巨大。应用该技术制造厂年均节约制造 成本将达300万元;用户年均增加收益将达9504 万元,年均节电将达800万元;配套改造全国小 型制氧装置产值将达15亿元。
    该技术具有显著的技术优势和价格优势,应 用面广阔,市场前景看好。真诚地欢迎与国内外 空分、乙烯、石油、化工等领域的同行专家和商 家紧密合作,共同大力推进该项新技术的广泛应 用,共创巨大的经济效益和社会效益,为人类的
社会进步和发展做小更大的贡献。



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